推移距离54米
推移重量5500吨
炉体顶高38.020米
6月5日13:56分
中国十九冶承建的
榆钢炼铁工艺装备优化改造项目
高炉带基础整体推移精准就位
自南钢2号高炉实现
全球首例高炉带基础
整体推移47.23米后
中国十九冶再次刷新了世界纪录
并首次实现自动化整体推移
深厚的历史渊源
榆钢高炉与中国十九冶有着深厚的历史渊源,早在2012年10月,榆钢高炉便由中国十九冶建成投产,如今时隔近12年后,再一次由中国十九冶对其进行改造,将榆钢2800立方米高炉产能置换改造至1770立方米,改造完成后将有效助力榆钢公司降低生产成本,提高市场竞争力。
榆钢全貌
推移中的榆钢高炉
领先世界的核心技术
01 推移距离更远、速度更快
在对榆钢高炉进行技术改造的过程中,中国十九冶沿用了国际领先的大型高炉带基础整体推移独创技术(离线新建高炉并带基础整体推移至原高炉位),并在此基础上对推移方案、推移装置进行了升级更新,确保推移过程更加平稳,滑轨行进更加顺滑,在推移距离54米超过南钢2号高炉推移距离的情况下,仍然做到了推移时间的进一步缩短。
高炉推移俯视效果图
02 轨道标准化生产、装备式安装
在总结提炼南钢2号高炉推移经验的基础上,项目团队对推移用的轨道进行了升级改良,实现工厂标准化生产和装配式安装,加工精度高,不易变形,承载能力强,摩擦力小;轨道标准节可任意组合,相互替换,安装速度快,节省工期,既能提升推移过程的平稳性,又能在轨道拆除后进行重复利用,节省成本,提高经济效益。
推移轨道
03 数字化监测、安全性更高
推移过程中,项目团队沿用四缸八泵推移技术,四个液压缸智能同步推移,并实时监测油缸压力、推移进尺、同步调差等各项数据,四缸同步精度达到1/1000毫米。同时,项目团队在轨道下预埋了应力监测装置,能够在高炉推移过程中自动化生成应力、应变参数,形成数据图像,以便随时掌握并应对突发情况,进一步提高了高炉推移的安全性和数字化管理能力,同时也有助于后续的数据分析和技术改进。
数字化监测推移进程
04 随动顶推、实现自动化
针对榆钢高炉推移,项目团队全新设计了一套推移装置。采用随动反推技术,通过液压缸的伸长工作传力给轨道基础,推动高炉;通过液压缸的缩短工作带动随动反推座移动,使反推杆置于下一个反推槽内。如此利用液压缸往复运动的特点,首次实现随动顶推,带领高炉带基础推移进入自动化操作新纪元!
液压缸
坚强的钢铁力量
秉承着科技引领冶金建设、创新推动行业发展的建设使命,自筹备起,中国十九冶项目团队勠力同心、齐心协力,多措并举保障工程高效推进——由负责南钢2号高炉推移的冶金专家牵头统筹科技创新;严格落实安全检查、隐患治理、演练培训等各项安全工作,压实安全生产责任;积极创建“四个一批”及“党建+”项目,确保党建与项目建设目标同向、工作同步、责任同担……汇聚推动工程建设的强大力量。
冶金专家唐洪志(图右)牵头榆钢高炉推移科技创新
参与过南钢2号高炉推移的人员提供丰富经验
使用优质队伍保障施工质量
榆钢高炉的成功推移,不仅为中国十九冶打造冶金高炉尖端品牌再添新绩,同时也对带动高炉改造技术提质升级,驱动新质生产力培育,引领行业发展具有重要推动意义。
新征程上,中国十九冶将继续肩负“听党指挥、忠诚担当、精益建造、勇创奇迹”的使命,匠心打造精品工程,创新推动行业发展,坚持科技引领冶金建设,坚定奔赴美好未来!
原标题:推移54米、重量5500吨、炉体顶高超38米...榆钢高炉推移就位,中国十九冶刷新高炉带基础整体推移世界纪录!
来源:十九冶
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